陶二煤矿软岩巷道全断面注浆支护技术研究
摘 要:-711水平北翼运输大巷为陶二煤矿二水平主要开拓巷道,部分巷道整体矿山压力显现剧烈,具体表现为巷道围岩变形较为剧烈,浆皮破裂,部分支护体失效,两帮移进量较大,底鼓量较大,巷道顶部拱形部分块段呈三角形,通过全断面深、浅孔及高、低压注浆,有效提高了围岩体强度,保持了巷道稳定,却得了良好技术经济效益。
关键词:围岩加固;全断面注浆;矿压监测
中图分类号:TD322 文献标志码:B
-711水平北翼运输大巷为陶二煤矿二水平主要开拓巷道,主要担负着二水平矿井北翼的运输、通风等任务,全巷赋存深度在800m以上,巷道主要沿1#煤层底板进行掘进。
1 现有支护方式及参数
-711北翼运输大巷断面规格为5.2m×4.0m(宽×高)半圆拱形,支护采用锚、网、梁-喷-锚索支护,锚杆选用22×2400mm的高强螺纹钢锚杆,杆体屈服强度为335MPa,杆体破断力为210kN,顶部使用4.4m梯子梁由14mm圆钢制作,帮部使用1.6m梯子梁由12mm圆钢制作,顶板挂1250×950mm盘条网支护,锚杆间排距为800×800mm。顶部配合锚索补强支护,锚索选用17.8×8000mm的钢绞线,配合一块400×400mm的大托盘和一块130×130mm的小托盘支护,顺巷3列布置,间排距1600×1600mm。喷射混凝土厚度120mm,混凝土强度等级为C20。初喷30~50mm,复喷后达到设计要求。
2 巷道变形分析
1)顶、两帮变形原因分析。-711北翼运输大巷从埋深上划分已属深井巷道范畴,最为直接的结果为地应力较大,这是现今巷道矿山压力显现主要原因之一,而另一主要原因为围岩体本身性质所致,从这段时间观察上来看,-711北大巷前方巷道四周围岩节理、裂隙较为发育,而其中还夹杂着泥质类岩石,造成围岩体整体强度较低,因巷道开挖之后,应力形成重新分布,巷周围岩处于2维受力状态,同时节理及裂隙较为发育,岩石强度较低,泥质类岩石形成岩层掺杂其中更加降低围岩体力学性能,这些多种因素造成巷周围岩承受附加应力状态较差,巷周围岩迅速进入塑性状态,并向深部转移,造成巷道松动圈扩大。2)巷道底臌分析。巷道底臌量较大,部分地段底臌量在短期范围达到1.0m以上,究其原因从表观上分析主要有以下两个方面:a.巷道本身处于高应力状态,顶板及两帮均提供支护,唯有底板没有进行及时提供支护,那么巷周围岩在压力释放过程中,部分应力将从没有及时支护的底板进行释放。b.巷道现今迎头岩层中掺杂着部分泥质类岩石,因岩层倾角与巷道底板成一定角度,巷道底板也部分充斥着这类泥质类岩石,这类岩石遇水将产生泥化、膨胀现象,因岩石本身强度不高,加之泥化、膨胀条件,造成巷道底板承力能力更加脆弱,加之受高地应力巷道泄压影响,巷道底臌现象较为严重。
3 全断面注浆加固支护
根据上述变形原因分析,决定在原有的锚网梁喷支护基础之上进行巷道全段面注浆进行加固,全段面注浆采用深、浅孔,高、低压相结合注浆工艺,即首先施工巷道帮部及底板浅孔,同时按照设计进行浅孔低压注浆,浅孔注浆作用即加强浅部围岩强度,同时为深部注浆创造封闭条件,浅孔注浆完成后,进行巷道帮、顶部及底板深孔注浆孔施工,同时进行深部注浆。
1)注浆孔布置。a.巷道帮、顶部浅孔注浆。沿巷道断面布置注浆孔,每循环布置9个孔,正中一个,两侧各4个,孔间距1.2m,排距离3.0m,孔深4.0m,孔径采用孔径φ47mm钻头施工,注浆管长度为2.5米,由Φ42mm无缝钢管1.0米和6'钢管1.5米加工制作,在注浆管外缠上厚度适当的棉线或麻线,封孔长度不小于300mm,以固结注浆管,注浆压力为3MPa。b.巷道帮部、顶部深孔注浆。沿巷道断面布置注浆孔,每循环布置5个孔,正中一个,两侧各4个,孔间距2.4m,排距离3.0m,孔深8.0m,孔径采用变径结构,外部2m采用大孔径φ47mm,向里至孔底变小孔径φ32mm,注浆管长度为3.5米,由Φ42mm无缝钢管1.0米和6'钢管2.5米加工制作,在注浆管外缠上厚度适当的棉线或麻线,封孔长度不小于300mm,以固结注浆管,注浆压力为6MPa。c.巷道底板深、浅孔注浆孔布置。钻孔施工器具选用底板专用钻机,配用φ80mm钻头,浅孔钻探深度为4.0m,浅孔排距1.5m,深孔钻探深度为8.0m,深孔排距3.0m,在钻进过程中如发现塌孔或不成孔,下1根4分注浆管,进行预注浆,然后再打直至成孔。底板浅孔注浆管选用2.0m长的4分管、深孔注浆管选用4.0m长的4分管,封孔方式选用编织袋配合水泥,底板浅孔注浆压力为3MPa,深孔注浆压力为6MPa。2)注浆材料的选择。注浆采用单液进行注浆,水泥使用425#普通硅酸盐水泥,搅拌均匀后立即进行注浆。
4 注浆效果评价
根据支护及注浆设计进行了现场工业实验,同时进行了矿压观测,设测站两组,分别进行了顶底板移进量、两帮移近量观测,如图1所示。
从中我们可以看出,现有支护及注浆方案两帮最大移近量为164mm,巷道稳定时间为25日左右,原支护两帮最大移近量为679mm。现有支护方案顶底板最大移近量为205mm,巷道稳定时间为25日左右,原支护顶底板最大移近量为870mm。从中我们可以看出采用新方案巷道维护状况得到明显改善,各自的移近量分别占到原有的移近量1/3左右,巷道自稳时间较短。通过对巷道表面观察,浆皮没有明显开裂现象,没有断锚现象发生,通过对个别锚杆拉力监测,其最大值为175KN,达到设计锚固力的69%,尚有抵御巷周围岩应力空间,表明锚杆选用较为合理。工业实验表明,新设计支护方案能够适应陶二煤矿深部高应力软岩巷道支护,各项参数均较为理想,可以继续进行工业应用,同时也为我国深部软岩巷道支护提供借鉴意义。
参考文献:
[1] 侯朝炯,马念杰.煤层巷道两帮煤体应力和极限平衡区的探讨[J].煤炭学报,1989(4).
[2] 曹增金.浅谈锚注支护技术在软岩动压巷道维修与加固中的应用[J].矿业论坛,2011.