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宣钢高强度棒材西门子S120传动控制系统技术攻关

作者:张亮 来源:电子技术与软件工程

摘 要

宣钢高强度棒材生产线电控系统采用的是西门子S7-400PLC+S120传动控制系统,是全国为数不多的全线采用西门子S120传动控制系统的全交流棒材生产线之一。今年以来,主机列第7架主电机出现振动大,经常切断轴承销子的问题,且严重影响生产。针对此情况,对西门子S120传动控制系统进行技术攻关,达到保护机械设备、保障生产目的。

【关键词】S120 传动系统 优化 主从控制

1 引言

宣钢高强度棒材生产线于2012年3月投产,传动系统采用西门子SINAMICS S120交流变频器,今年以来,主机列第7架主电机出现振动大,经常切断轴承销子的问题,严重影响生产。

2 故障现象

主机列第7架轧机隶属于中轧机组,电机额定转速为0-600/1200rpm,传动装置为Siemens S120,调试软件为Starter。今年以来,经常出现减速机轴承销断裂,既损坏设备,又影响生产的正常进行。通过测量主电机振动值,发现在电机高速运转时,振动量为20mm/(s^2),超出正常范围,而且电机速度和电流曲线波动较大。

3 原因分析

通过分析,得知速度调节器参数是影响整个系统动态特性与稳定性的重要参数,包括速度比例增益P1460和积分时间P1462,对于矢量轴,可以通过参数P1960对电机负载进行动态辨识来确定速度控制器参数,再根据电机的实际运行状况,参照Trace曲线,手动修改控制器参数,以实现优良的控制性能。为了解决这一问题,决定对主电机速度调节器的主要参数重新进行优化

4 技术方案

4.1 重新优化逆变装置速度调节器比例、积分参数

(1)将电机与减速机脱开,电机空载优化。

(2)使用CP5711、DP电缆将笔记本电脑与S120逆变装置连接起来,打开STARTER调试软件,设定通讯接口(Set PG/PC Interface)为CP5711(PROFIBUS)。打开备份参数,点击“Connect to selected target devices”进行在线连接。

(3)打开参数列表“Expert list”,设定P1960=2(带传感器矢量控制的旋转测量);使能ON/OFF1并保持该位为1。变频器自动执行动态优化过程,电机旋转,优化结束后P1960自动恢复为0。

(4)将电机与减速机重新连接起来,电机带载优化。

(5)设定P1960=4(带传感器矢量控制的速度环优化),使能ON/OFF1并保持该位为1。变频器自动执行动态优化过程,电机旋转,优化结束后P1960自动恢复为0,完成全部自动优化过程。

(6)打开控制面板(Contor Panel),双击Contor Panel,系统自动弹出控制面板画面。

使用Contor Panel控制面板,控制电机由低速到高速旋转,具体操作步骤如下:获取控制权,使能整流单元,使能轴,设定速度,启动电机,停止电机。

(7)使用Trance功能,对电机的速度曲线进行记录,查看速度环的动态特性。操作步骤如下:

双击Trance功能,打开Trance界面,选择要Trance的信号参数r60:设定速度和r61:实际速度,设置Trance记录数据的采样时间,设置Trance总时间长度,选择Trance的触发条件,开始Trance。

(8)Trance功能停止后,在“Time diagraim”中可以看到实际的速度运行曲线,通过此曲线可以分析速度环的特性。

(9)利用控制面板(Contor Panel)和Trance功能曲线,将电机转速由0rpm逐步增加到额定转速1200rpm,检测到转速增加到600rpm以上时,电机振动值开始增大,速度曲线特性较差。

(10)通过手动微调速度调节器的参数P1460(比例增益)和P1462(积分时间),提高速度曲线特性。

(11)通过以上步骤,对速度环的速度调节器参数重新进行了优化,最终确定速度调节器参数为:P1460=40.62,P1462=60.32ms,在电机高速运转时,测量振动量,降至2 mm/(s^2)左右,消除了电机振动。

(12)保存参数,执行Copy RAM to ROM。

4.2 优化自动化PLC控制程序

轧机停车控制过程为:

(1)自动化发出停止命令后,逆变器停止运行,通过逆变器内的参数r2199.1(n_实际>=P2141,P2141=6min-1)来比较电机速度是否为零速(r2199.1=1电机为非零速,r2199.1=0则电机为零速),比较值被赋到参数P2080的bit10中,然后通过参数r2089.0读取P2080中bit0-bit15的参数值,最后通过profibus-DP通讯协议将状态字PZD1=r2089.1打包发送给自动化。

(2)自动化接收到状态字1后,将其放在PLC程序的背景数据块DB111中,通过DB111.DBX157.1来读取零速命令(值1为非零速,值0为零速),此时DB111.DBX157.1=0,之后延时6s,DB111.DBX516.3被赋值为0,然后通过DB111.DBW510作为控制字2发送给传动装置,逆变装置通过参数r2093的bit9接收,将其赋给参数P856,这时P856=0,撤消逆变装置转速调节器使能,此时轧机完全停止。

通过分析以上控制程序,发现自动化接收到零速命令后,延时6s给传动发送撤销转速调节器使能命令,这样可能会造成电机停止后,转速调节器还在工作,有可能会导致振荡产生,经过分析,将其由6s修改为3s,缩短转速调节器的使能时间,电机停止后使转速调节器在最短时间内失效,从而达到轧机停车后存在振荡而损坏轴承销子的问题。

5 结束语

通过以上对西门子S120传动控制系统的技术攻关,弥补了机械缺陷,保障了设备的正常运行,此技术攻关在棒材轧钢生产线上有一定的普及性,如果遇到类似问题的可以借鉴以上经验,同时也欢迎大家进行交流讨论。

作者单位

河北钢铁集团宣钢检修公司 河北省宣化市 075100